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300平米烧结环冷机烟气余热综合利用

作者:admin发布时间:2019-07-14 10:08

  余热锅炉排烟经引风机、烟囱排入大气。汽轮机采用抽汽补汽凝汽式汽轮机,锅炉产生的过热蒸汽作为一级进汽进入汽轮机,当蒸汽做功到0.4MPa时从汽轮机抽汽口抽出21t/h蒸汽供烧结生产用,剩余蒸汽继续做功。

  余热锅炉产生的热★-●=•▽水通过闪蒸扩容产生10t/h低压蒸汽补入汽轮机,增大□◁发电量。蒸汽做功后成为乏汽排入凝汽器凝结成水,凝结水◇•■★▼经过凝结水泵送入除氧器除氧,除氧后的水通过高低压给水泵打入锅炉省煤器继续利用,形成一个完整循环。

  为确保烧结生产用饱和蒸汽,余热锅炉出口主蒸○▲-•■□汽管道设置蒸汽旁路及切换阀门,当汽轮机停机时仍然可以为烧结工艺提供生产用蒸汽。由于余热锅★△◁◁▽▼▪…□▷▷•炉引风机为变频调节,因此可以通过改变风机转速很方便地实现余热锅炉降参数运行。

  从余热锅炉抽取热风所△▪▲□△用的风机也采用变频电机,方便调节,以减小对烧结工艺的影响。为减轻余热锅炉停炉对热风烧结的影响,原有热风烧结取风管道仍保留,当锅炉停运时,可以通过阀门切换确保热风烧结不受影响。

  该项目设计年发电量约3500万kWh,直接经济效益1300万元;年供蒸汽16万t,直接经济效益640万元;每年节约标煤约●2.85万t,减排CO2约30000t;另外,烟气通过锅炉系统后,每年还可以回收含铁粉尘400t,改善现场工作环境。

  2010~2012年发电量统计数据列于表2,从数据分析来看,基本达到设计水平。2012年受宏观经济影响,发电量有所下降。

  通过分析烧结机一个季度的停机记录(如图2)可以发现,烧结机停机时间大部分在20min以内。

  表3是某个季度典型烧结工况下烧结机与发电机组的启停时刻表。对表中数据进行统计分析,得到烧结机启停与发电机组启停相对应的时间关系,如图3所示。从图3中可▼▼▽●▽●以看出,烧结机停机后,余热烟气温度越来越低,环冷机上停留的烧结矿能维持余热锅炉运行20min左右,之后因为烟气温度下降太快,余热锅炉就需要解列、汽机停机;当烧结机重新启动后,烟气温度升高,余热锅炉升温产汽、冲转至并网发电,此过程一般需要耗时1.5h。

  余热利用系统是附属于烧结主工艺的,烧结工况波动势必影响余热系统。当烧结负▷•●荷降低时,由于烧结机速度低于设计值,往往产生“过烧◆●△▼●”现象,烧结终点前移,使得环冷▪▲□◁机入口矿温低于正常值,导致余热锅炉进气温度和流量都降低。当综合上料量为满负荷的50%时,通常还伴随着烧结主烟道烟气温▲●…△度高,需通过调节风门或掺入冷风等手段◆▼降温,这些都会影响余热发电量。

  当鼓风机风压风量过大,而环冷机上烧结矿•□▼◁▼量保持一定时,会导致换热后的风温比较低,不利于余热发电。特别是当烧结产量降低时,环冷机机速也会降低,若鼓风机风门开度仍保持正常,就会造成热风温度低。因此,当烧结负荷降低时,应关小鼓风机风门,甚至可以停开1台鼓风机(该风机在热风取风口范围内)。

  余热锅炉引风机的开度最好保证余热锅炉各取风口下的环冷机烟罩处于微负压状态。当风机开度过大时,环冷机烟罩与台车缝隙处的漏风也会导致烟气温度降低,影响余热利用效率。

  鉴于余热利用系统与烧结主系统之间的从属关系,为确保余热系统稳定运行,必须加强与烧结主控室联系,及时掌握烧结工况变动,尽快作出反应。特别是当烧结生产线要减产或短暂停机检修时,提前得知就能做出相应调整,维持电站◆■平稳运行。同时,可考虑◇=△▲引入▽•●◆部分烧结主控室的控制信号(如上料量、烧结终点位置及温度等),这对电站运行是有帮助的。

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